【炭黑產業網】5月9日消息,海灣精化硅膠廠在4月22日迎來了一個里程碑。經過持續的技術攻關與工藝參數優化,硅膠A型膠產品的球形合格率實現了顯著提升,從63%躍升至78.74%。這一成績不僅超越了年初設定的75%的年度目標,更在短短三個月內得以完成,展現了企業的高效執行力和技術創新能力。
海灣精化作為國內領先的硅膠產品生產企業,其生產過程的細節把控尤為關鍵。企業采用的網帶烘干技術雖然高效節能,但球形收率低、副產品多的問題一直是技術瓶頸。對此,企業硅酸鹽技術部的相關負責人表示:“硅膠產品的特性使其在生產過程中容易受損,但我們通過深入研究和實驗,找到了提升球形合格率的關鍵所在。”
據炭黑產業網了解,海灣精化硅膠廠今年組織了一次全面的技術攻關。通過明確的職責分工和團隊協作,從原材料開始,對人、機、料、法、環等生產環節進行了逐一排查與優化。在發現不同產地和級別的石英砂對硅膠生產有顯著影響后,團隊迅速調整了原料的采購和使用策略。
在生產過程中,團隊還通過大量的數據積累和分析,精準調整了制膠工藝的重要參數,如噴槍孔徑和制膠壓力。同時,通過優化水洗、老化的中間控制參數,以及調整網帶頻率和風機溫度等,為達成75%的設定目標掃清了障礙。這一系列精細化的操作和調整,不僅提升了硅膠A型膠產品的球形合格率,也進一步鞏固了海灣精化在硅膠行業的領先地位。